電石爐煙氣治理方案 要使煙氣治理方案可靠、長期、安全運行,關(guān)鍵在于選擇設(shè)備必須適應(yīng)煙氣特點?! 榱颂峁┛煽繑?shù)據(jù),加深對煙氣特點的認識,本廠重新對煙氣進行了大規(guī)模、長時間的測量,結(jié)果如下: 煙氣量:4.5萬m3/h; 煙溫:635℃; 煙塵質(zhì)量濃度:8680~9200mg/m3; 煙氣成分:N276.2%,O27.9%,CO24.9%,CO0.033%,其它0.967%; 煙塵成分:CaO(MgO)41.72%,SiO215.78%,Al2O37.01%,F(xiàn)e2O30.96%,C(其它)34.53%; 煙塵粒度:0~2μm37.05%,2~5μm19.06%,5~10μm21.82%,10~20μm15.02%,20~40μm4.05%,>40μm2.43%?! 「鶕?jù)測量數(shù)據(jù)和對煙氣特性的分析,提出了既能煙塵排放達標,又能創(chuàng)造經(jīng)濟效益的“余熱利用,落丸清灰、負壓流程、布袋除塵、微機控制”的技術(shù)新方案。 4#爐煙氣由兩根導煙管引入沉降室,正常情況下,經(jīng)主煙道進入余鍋進行熱交換后,煙溫由500℃以上降至220℃以下進入布袋過濾器,凈化后的煙氣由引風機送入煙囪排放。當煙溫過高或系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,煙氣走旁路煙道直接由煙囪排放。 新方案有三大主要設(shè)備:余鍋、布袋過濾器、引風機和5個輔助裝置:軟水處理、鋼丸循環(huán)清灰、過熱蒸汽入網(wǎng)、卸灰和微機控制組成?! 、貴R-Ⅱ型單汽泡自然循環(huán)直立煙道式余熱鍋爐 該鍋爐的設(shè)計對電石爐煙氣特征有較強的適應(yīng)性與針對性。鍋爐分過熱段、蒸氣段、省煤段。受熱面密排布置,煙氣以橫向沖刷為主,傳熱效果好。同時,還根據(jù)電石爐煙氣特點在鋼丸的幾何形狀、大小、分布密度和撞擊高度,落丸循環(huán)周期和循環(huán)量等方面,都結(jié)合投入試運行后進行的實驗,較好解決了鋼丸在受熱面、貯斗、管道等部位的堆積以及丸與灰的分離等難題,使鋼丸能持續(xù)、可靠地工作,解決了鍋爐列管集灰問題,從而使落丸清灰這項傳統(tǒng)技術(shù)又增加了在電石爐煙氣治理技術(shù)中新的活力?! iT設(shè)計、制造的余鍋進口煙溫在400~600℃(有時瞬間達700℃),出口煙溫能控制在220℃以下,完全滿足了布袋除塵器對煙溫的要求。此外,余鍋還針對電石爐煙氣特點,采用了多項國內(nèi)先進技術(shù),使余鍋整體結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,傳導效率高,維修方便?! 、贚FEF(Ⅲ)10W358玻纖袋除塵器 該裝置采用微機控制,分室反吹,定時或定阻力清灰,設(shè)有溫度顯示,不停機分室更換布袋或維修。實踐證明:特制的玻纖袋過濾煙塵,捕集煙塵效果良好,以一級除塵代替了原方案的三級除塵,消除漏點,降低阻力,對電石爐煙氣適應(yīng)性強,開、停車十分方便,更加經(jīng)濟、合理?! 、踄6-51-2NO15F引風機 根據(jù)電石爐煙氣特點選用該引風機,它是由止推軸承箱、葉輪主軸組成雙支撐轉(zhuǎn)動機構(gòu),該機極限轉(zhuǎn)速高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),葉輪主軸二側(cè)軸承箱采用水冷,配有斷水信號,運行安全可靠。主要部件材質(zhì)耐磨性能好,機殼設(shè)有人孔,便于清除積灰。其優(yōu)良的性能可確保風機長期可靠運行?! ≡谶M行本方案系統(tǒng)設(shè)計時,充分考慮到電石爐煙氣溫度高,變化大,而布袋過濾器進口煙溫要求嚴格(250℃以下)的特點,除了常規(guī)的調(diào)節(jié)與控制設(shè)計外,把異常情況下和安全保護作為設(shè)計重點,對可能出現(xiàn)的故障都采取了分級保護措施,從而保證全系統(tǒng)大部分時間處于最佳運行狀態(tài)。